煤油气相干燥设备是使用特殊的煤油作为加热介质,液体煤油蒸发后变成煤油蒸气,利用相变换热原理来干燥绝缘产品。由于系统保持一定的压力,通过真空泵内的蒸汽的混合物来实现,所以真空泵吸入的混合物将含有水蒸气和煤油蒸气。煤油的腐蚀性很强,所以在真空泵的前面安装在换热器和主冷凝器中,将高温蒸汽和蒸汽冷凝成液体煤油和煤油蒸汽泵入泵内,防止真空泵体内腐蚀。
检查泵内的真空泵油,发现有强烈的煤油味,证实有大量的混合燃料油在泵内,所以要防止煤油进入真空泵是.重要的任务。我们研究了冷凝液收集箱中的液体温度,发现它高达62,而正常温度为50至30。终于找到了问题的症结-煤油蒸汽冷凝,导致太多被泵入真空泵。
有了这个问题,我们还研究了冷却水的温度,冰箱的冷却水温在12摄氏度,这是在正常范围内,检查冷却水的压力和流量是正常的。但主冷凝器的水温非常高,高达75摄氏度,而水温只有12摄氏度,大的显示之间的温差?这不是主要的冷凝器,热源温度可能太高或太大,由于温度,检查热源约120度,是正常的范围内,.后固定在大量的热量怀疑这个因素,即混合气体在大量。
检查真空罐煤油蒸气压力,发现达15kPa、8~12kPa正常,煤油蒸汽压高表明蒸汽量多,所以煤油气。这时我们想到的是去年已换过的蒸发器,蒸发器的蒸发可能是由于功率太高而造成的。所以尽量减少蒸发器的功率,在8~12kPa的煤油蒸汽压力、冷凝液收集槽温度再下降到正常范围,有效地防止煤油蒸汽进入真空泵,防止泵体腐蚀。
为了解决大量的煤油蒸汽热泵温度问题,然后恢复正常,达到60℃,渗漏现象消失,泵油消耗降低到4左右,易损件的寿命延长到3至4个月,而正常水平比过去还有差距。
与主旋片泵有3个部分:转子的左端和泵体的左盖,泵转子的右端和右端盖,转子和泵腔顶部的圆柱面。其中,.关键的是.后一个与表面,如果间隙过大,油膜密封将大大减少,泵油混合在压缩泵腔内气体形成的压力,从差距的一部分直接挤压,无法顺利排出泵腔通过排气阀,从而减少抽油效率;如果间隙太小,转子的转动不平稳,甚至磨损,降低泵效率。由于转子和泵腔有轻微磨损,两销盖不能满足合理的配合间隙,我们删除其中一个定位销,通过调整端盖间隙是实现更好的紧固螺栓,.后将它调整到0.05mm。
左、右端的转子与端盖之间的间隙为0.5mm,但转子的两端之间的差距是不稳定的,和0.5mm的轴向运动可轴向。实践证明,差距超过0.35mm、抽气效率开始下降,我们切换到有一定的轴向定位能力的轴承,使转子与端盖的间隙保持在一个恒定的0.25mm。